输送介质清水
材质金属
额定扬程H0-200
叶片式泵吸入方式双吸泵
叶片式泵壳体型式蜗壳式
额定转速n1500-2900r/min
驱动方式电动泵
额定流量Q80-3500m3/h
叶片式泵叶轮级数单级泵
叶片式泵叶轮形式封闭式叶轮
叶片式泵泵轴位置卧式泵
颜色其他
流量50-10000
扬程0-200
功率0-2000kw
口径0-1200
.S型和SH型分体式单级双吸离心泵的产品闪光点:与同类其它泵相比,S型分体式泵具有着使用年限长、动力等级高、结构合理、运行成本低、安装维护方便等亮点,它们是消防、空调、化工、水处理等行业的理想泵,泵体的研究发明压力为1.6兆帕和2,OMPa为了满足世界上消费者的有差别要求,可以依照ANSI、PN、IS等标准选择对应地泵体和出口法兰,泵体进出口法兰均坐落于下泵体内,从而因此不要拆卸系统管道可以取出转子,泵体维修方便的部分采用双通道研究发明,降下来径向力,延长机器密封和轴承的使用年限。

中开泵 双吸泵在各种类型的泵中所占数量多,是石油化工生产过程中主要的流体输送设备。以往设计人员在选用离心泵时,常常留有较大的设计余量。南通石化分公司因泵设计余量大而形成的大马拉小车现象,仅2010年多消耗电量526万千瓦时,导致能源浪费严重。离心泵的工作原理是通过叶轮使流经叶轮的流体受离心力的作用来提高流体的机械能,用于克服流体输送沿程中的机械能损失,采取的节能降耗改造措施一般为变频与叶轮切割。但变频调速存在局限性,投资大、维护成本高,且当离心泵变速过大时会造成运行效率下降。相比之下,叶轮切割方法实施起来简单方便,而且耗费小、快,只需要计算泵叶轮切割量后实施切割改造,经过计算并评估经济合理性后可投入实施。南通石化分公司技术人员采取了改变泵体结构对叶轮进行切割,降低功率以节约电能的方案。经过叶轮一次切割,将泵的叶轮直径由原来的324毫米切割成了290毫米,同时扬程由140米下降为112.16米,切割后功率为79.9千瓦,功率下降30.1千瓦,流量为183.3~222.4立方米/时,满足现场工艺需求。在改造B-202的成功经验的下,技术人员进一步推广叶轮切割的方法,并采取了标准化、程序化、规范化的手段。该类型离心泵改造共实施了15台,年节电10836千瓦时。据不完全统计,各类离心泵切割改造实施前每年耗电865万千瓦时,改造后电能消耗减少至822万千瓦时,可取得年经济效益22万元。由此可见,实施离心泵切割改造是企业削减大马,提高运行效率,降低能耗的重要技术手段。

用手拧紧螺母,严重漏水必须重新拆解,填料过热经常是缘于填料压得太紧,凉水没有办法进入填料,或者轴表面损坏,可以采取适当松动填料、清理密封管堵塞等措施,包装刮擦必须更换新产的,安装前浸泡在机油中,一圈一圈地装入,切口错开,以此减少漏水,一圈填料安装完成后,应拧紧压盖,并在运行流程中调整松紧,6.中开泵体剧烈振动或发生噪音,出于离心中开泵安装不稳固,离心中开泵安装过高,或电机球轴承损坏,离心中开泵主轴弯曲或偏心,与电机主轴平行等,离心中开泵应安装稳定或环比降低安装高度,更换电机滚珠轴承,纠正离心中开泵弯曲的主轴或调整离心中开泵与电机的相对所处位置,在其余因素的影响下,底阀没有办法打开,大概是出于离心中开泵搁置时间太长,底阀垫片卡住。

【双吸泵运行中流量降下来或扬程降下的原因】,(1)原因:卧式双吸泵运行流程中,叶轮或进出水管堵塞,密封圈或泵叶轮严重摩擦严重,双吸泵配套电机转速低于规定值,(2)解决方式:清洗双吸泵的叶轮或管道,更换损不好的泵部件,或者将双吸离心泵的电机调整到额定转速,在离心泵的日常使用中,应注意维护所使用的离心泵产品,以延长其使用年限,防范设备故障,离心泵的日常维护应做到以下关键点,1.务必擦拭离心泵组和离心泵管道上的液体、灰尘或其余污垢,以保持离心泵清洁,2.离心泵轴承中的润滑脂也应定期更换,比方是,所有卧式离心泵产品大致都配有滑动轴承,所有装有滑动轴承的离心泵产品在使用100小时左右后,应更换润滑油。3.一但是带填料密封的单级单吸离心泵应随时检查和调整填料的紧密度偶尔检查并拧紧松动的螺栓和螺母5.常常清理池内悬浮物使离心泵池清洁防范杂物堵塞管吸入泵内后打碎叶轮或堵塞泵体离心泵的日常维护更加重要万一离心泵的日常维护并没有搞好新产的离心泵在使用后很有可能会显现各类故障。
http://csdfgyb.cn.b2b168.com